知识篇——球墨(mò)铸铁件(jiàn)夹(jiá)渣缺陷 浇注系统(tǒng)角色重(chóng)
发布时间: 2020-04-14 来源:洛阳顺(shùn)祥机(jī)械(xiè)有(yǒu)限公司 点击:1253
球墨铸铁(NodularCastIron)是(shì)一(yī)种具(jù)有(yǒu)优(yōu)良力(lì)学性能的(de)金属材料,通过在铁液中加入球(qiú)化剂和孕(yùn)育剂(jì),让石墨呈球状形核并长大而获得。20世纪40年(nián)代,现代球墨(mò)铸铁由美国国际锡公司(INCO)青年(nián)科研人员K.D.Millis首先研究成功。球(qiú)墨铸铁在(zài)力学(xué)性(xìng)能、物理性(xìng)能、工(gōng)艺性能、使(shǐ)用性能(néng)上具有独特的(de)优势,生产工艺简(jiǎn)单,成本低廉,在机械、冶金、矿(kuàng)山、纺(fǎng)织、汽车(chē)及(jí)船舶等领域应用(yòng)广泛。
生(shēng)产球墨铸铁时夹(jiá)渣是zui常见的(de)缺(quē)陷,其(qí)多(duō)出现在铸件浇注位置的上平面或型(xíng)芯上表面部位(wèi)。夹渣缺陷严重影响铸件的力学(xué)性能(néng),特别是(shì)韧性和屈服(fú)强度,导致(zhì)承压(yā)部位发生(shēng)渗漏。
笔(bǐ)者所在单位生产的(de)一种发(fā)电(diàn)设备铸件前(qián)期经常出现铸件夹(jiá)渣(zhā)缺陷而报废,针对此缺陷(xiàn)进行了(le)改进。
1.原工艺及缺陷状况
铸件重量为(wéi)4500kg,材料为QT400-18,呋(fū)喃(nán)树脂自硬砂造型。采用15t/h工频电炉熔炼,化学成分为:wC=3.5%~3.7%,wS=2.2%~2.7%,wMn=0.3%~0.47%,wP≤0.06%,wS≤0.2%,浇注温(wēn)度为1350~1380℃。浇注系统采用(yòng)半(bàn)封闭式、横浇道(dào)在分型面的环(huán)形底注工艺,内浇(jiāo)道为4道φ35mm的陶(táo)瓷管,直(zhí)浇道为φ80mm,横浇道(dào)截(jié)面为(wéi):70/80mm×100mm,截面比为:F直(zhí):F横:F内=1∶2.99∶0.77,工艺方案如图1所(suǒ)示(shì)。这样设计出来的(de)铸件缺陷(xiàn)主要为夹渣,位置在法(fǎ)兰背面(miàn)和轴承上表面,形(xíng)状不(bú)规则,无金属光泽,用(yòng)渗透液或磁(cí)粉检测,有时(shí)用肉(ròu)眼即可发现,如(rú)图2所示。
图1 工(gōng)艺方案(àn)
图2 夹渣缺陷分布
2.缺陷(xiàn)原因分析
(1)熔炼或球化处理后,加入的熔剂和形成的(de)熔渣在(zài)浇注(zhù)时随金属液一起注入型腔。
(2)金属液在浇注过程中镁、稀土、硅、锰、铁等(děng)二次氧(yǎng)化,产生(shēng)的金属氧(yǎng)化物和(hé)硫化物、游离石墨(mò)等上(shàng)浮(fú)到铸件上(shàng)表(biǎo)面(miàn)或滞留在铸(zhù)件内的死角和砂芯下表面等处。
原工艺该铸件的(de)浇注压头为2.5m,铁液从浇口杯进入浇(jiāo)注系统后,直接由内浇道底返(fǎn)进入底法兰,进流速度大,约0.7m/s,进入型腔的(de)铁液紊流(liú)严重(chóng),且严(yán)重卷气,因此铸件表面出现大量的渣,造(zào)成该(gāi)产品(pǐn)的(de)废品率超过(guò)10%。
(3)由于含硫(liú)量过高,使金属液含有大量硫化物,浇注后在(zài)铸件内部形成渣(zhā)。
(4)金(jīn)属液中各组元(yuán)(碳(tàn)、锰、硫、硅、铝、钛(tài))之(zhī)间或这些组元与(yǔ)氮、氧之间发生(shēng)化学反应,其氧化物与炉衬、包衬、砂型壁(bì)或涂料之间发生界面反应形成(chéng)夹(jiá)渣。
3.改(gǎi)进(jìn)方案(àn)
(1)熔炼时对原材料进行分拣,保证干燥、清洁(jié)、无锈蚀。
(2)提高(gāo)铁液出(chū)炉温(wēn)度和球化处理温度(dù),对浇包进行充分烘烤。
(3)金属液(yè)在浇包内应(yīng)静(jìng)置一段时间,以利于(yú)渣上浮。
(4)降(jiàng)低原铁(tiě)液含(hán)硫量,在保证球化前提下,尽可能减少(shǎo)球墨铸铁(tiě)的残留镁(měi)含量(liàng)。
(5)浇注系(xì)统改(gǎi)进。为保证(zhèng)铁液在充填型(xíng)腔的过程中平稳、流畅,按大孔(kǒng)出流理论对浇注系统进行了改(gǎi)进(jìn),如(rú)图3所(suǒ)示。采用开放式浇注系统,通过增大进流(liú)截面降低进流速度。铸件(jiàn)整体分散(sàn)进流,快速充型,保证浇口杯(bēi)、直浇(jiāo)道及(jí)时(shí)充(chōng)满。
图3 改(gǎi)进后的浇注(zhù)系统
该铸件(jiàn)重4500kg,浇注(zhù)重量6000kg,根据(jù)相关公(gōng)式(shì)计(jì)算的浇注时(shí)间为60s,阻流截面积为52cm2,即设计(jì)的开(kāi)放(fàng)式浇(jiāo)注系统的直浇道截面积为52cm2。按照标准的陶瓷(cí)管,则选择φ80mm的陶瓷管,截面积是50.24cm2,按(àn)照推荐的浇注系统比例,设(shè)计的横浇道(dào)截面形状是矩(jǔ)形(9cm×6cm),则面积是108cm2,内浇(jiāo)道是13道φ35mm的陶(táo)瓷管,截面(miàn)积是(shì)125cm2,则(zé)zui终的(de)截面比是F直:F横:F内=1∶2.15∶2.49。
根据(jù)上面计算的(de)参数(shù)计算得进流(liú)速度(dù)为0.28m/s,进流速度降低很(hěn)多,是原(yuán)工(gōng)艺(yì)进流速度的40%。充型平稳,避免紊流,大大降低了(le)铁液二(èr)次氧化的(de)机会(huì),从而可以减少夹(jiá)渣缺陷。
4.改进(jìn)后验证(zhèng)
采用以上(shàng)措施连(lián)续生产15件,铸件没有再出现法兰和(hé)轴承上表(biǎo)面部位夹渣缺陷,改(gǎi)进有效。类似的方法在其他(tā)产品上运用,也(yě)有明显效果。
5.结语
大型球墨铸铁件(jiàn)易于(yú)在(zài)浇(jiāo)注(zhù)位置上表(biǎo)面以及(jí)铁(tiě)液流动(dòng)的一些死(sǐ)角区域(yù)产生夹渣缺陷,这些缺陷可以(yǐ)通过熔炼控制和浇注(zhù)系统的改进来(lái)解(jiě)决(jué)。浇注系统形式以及参数选(xuǎn)择应能保证铁液平稳(wěn)充(chōng)型,为此(cǐ)浇注系(xì)统各组成部分(fèn)面积、浇注(zhù)时间需按照内浇道低(dī)速进流、铸件整体(tǐ)快(kuài)速充满的原则来计(jì)算。
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